ziegelstein
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Du musst dich da mal belesen. 1. Info zum Radds Board und Pins:https://www.henschke-geraetebau.de/dr/RADDS_due.html https://www.henschke-geraetebau.de/dr/UserGuide_v2.pdf Im PDF auf Seite 40 steht welche Software (Arduino) du benötigst.. 1. Software…
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Hi, WLAN-Fähig: Dazu benötigst du einen Server. Z.B. einen Raspberry mit dem Image. Fertig wäre das dann.Musst dich dazu hier einlesen:https://www.repetier-server.com/download-repetier-server/ FTS System: Welches Board ist denn verbaut? Original ist…
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configuration.h + Configuration_io.h: https://drive.google.com/drive/folders/1sSJawcZd7_b1GlNyKnsW5OIl1I1QAhbH?usp=sharing do you have access? regards,Steve
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ich hatte eine zeitlang die "closed loop" versionen eingebaut - haben auch gut funktioniert, bis ich sie kaputt gespielt hatte..aber auch nicht so leise wie die TMC.. Liebäugel - interessehalbe auch richtige nema17 servos einzubauen. ansonsten zu …
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Wenn Homing und Richtungen sind wie erwartet - mach mal einen Testdruck.du kannst über motor-stecker drehen zwar falsche Pins und richtungen kompensieren - evtl. sind dennoch die Achsen vertauscht. Hatte ich auch - Schrift war dann "gespiegelt" Te…
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Hi, I know this problem. For Firmware 1.0x 1. step:check if you have used the right drive system: #define DRIVE_SYSTEM 1 ?? check the description in config tool;https://www.repetier.com/firmware/dev/index.php (1.0.5dev) 2. if this is cor…
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Hi, vielen Dank für die Rückmeldungen. lerne da gerne immer was dazu. Über die Drehmomentunterschiede zwischen 0,9° und 1,8° Motoren bin ich nie gestolpert - werd mit mal noch andere Motoren beschaffen. Sind diese sind zu empfehlen?42BYGHW811 Wantai…
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Zum Layer Shift: Hab jetzt Jerk auf: 1.5; Beschleunigung auf 700mm/s², Druckgeschwindigkeit bei mageren 50-60mm/s Momentan scheint das zu funktionieren.. zusätzlich:#define HOST_RESCUE 0 #define ARC_SUPPORT 1#define VELOCITY_PROFILE 1 (vorher2, …
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zum Z Thema. bei Toolchange senkt er bei mir Z. Mit dem neuen Prusa Update hat er scheinbar eine alte Zuordnung übernommen. Hatte noch falsche Werkzeugwechsel im Code. Womöglich war das zusätzlich noch ein Problem. Jerk ist schon Reduz…
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Neuer Test: https://www.thingiverse.com/thing:3875783 gedruckt in fast perfekt.. Kann es sein, dass komplizierte Formen ein Layer Shifting verursachen.? dann war da noch was mit kurzen und langen Befehlen..irgendwie in die Richtung als Ursache? Dies…
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letzter Druck: mit "Vielleicht erst mal rescue modus deaktivieren"#define HOST_RESCUE 0 alles gut bis ~5,5mmdann Z-Versatz in y von ca.0,4mm sonst meine ich, war der Versatz in x und y.. vorletzter Druck ca, 1,8mm Super nervig..
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1. Rückmeldung: mit Motion1::setTmpPositionXYZE(IGNORE_COORDINATE, IGNORE_COORDINATE, IGNORE_COORDINATE, -h2); Motion1::setTmpPositionXYZE(IGNORE_COORDINATE, IGNORE_COORDINATE, IGNORE_COORDINATE, -h3); G32 - 1. Durchlauf Send:12:16:15.326: N19 M114…
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Moin, Du hast die Frage nach dem typ immer noch nicht beantwortet, nehme aber aufgrund der Beschreibung an das du Z_PROBE_TYPE Z_PROBE_TYPE_DEFAULT --> das gibt es a: nicht in meiner config.hb: auch hier nicht mehr: https://github.com/repetie…
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Welchen Z_PROBE_TYPE hast du? #define EXTRUDER_IS_Z_PROBE 1 --> so ist es eingestellt, verbaut ist ein kappazitiver Näherungsschalter mit diesen offsets, welche auch berücksichtigt werden:#define Z_PROBE_X_OFFSET 0#define Z_PROBE_Y_OFFSET 51.8 Mi…
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Firmwareupdate in diesem Punkt:#define Z_PROBE_REPETITIONS 1 G28 G1 X144 Y120.00 Z20M114Recv:15:33:11.343: X:144.00 Y:120.00 Z:20.000 E:0.0000G30M114 kommt automatisch Recv:15:34:03.973: Z-probe:19.800 X:144.00 Y:120.00Recv:15:34:04.518: X:144.00 Y:…
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mit diesen Einstellungen kommt das beschriebene Fehlerbild:// #################### Z-Probing ##################### #define Z_PROBE_COATING 0#define Z_PROBE_Z_OFFSET_MODE 1#define UI_BED_COATING 1#define EXTRUDER_IS_Z_PROBE 1#define Z_PROBE_DISABLE_H…
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#define Z_PROBE_SWITCHING_DISTANCE 5 evtl. wird das falsch verrechnet?
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G28G1 X144 Y96.00 Z20G30Punkt A - 1. Probing Recv:17:57:59.333: X:144.00 Y:96.00 Z:20.000 E:0.0000 (2)Recv:17:57:59.336: Z-probe:19.816 X:144.00 Y:96.00Recv:17:57:59.879: X:144.00 Y:96.00 Z:20.000 E:0.0000 Punkt B - 2. Probing Send:18:01:22.621: N6…
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Gegencheck: G28G1 X144 Y96.00 Z20G30 Recv:17:57:59.333: X:144.00 Y:96.00 Z:20.000 E:0.0000 (2)Recv:17:57:59.336: Z-probe:19.816 X:144.00 Y:96.00Recv:17:57:59.879: X:144.00 Y:96.00 Z:20.000 E:0.0000 Send:18:01:22.621: N6 G1 X254 Y216 Z20Recv:18:03:08…
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das ding ist - mein Bed ist gerade. alles chico.Dann ist das also ein Probe-Feher?
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Problem 1: mh..komisch.. G32 funzt plötzlich nichtmehr.. Nach Homing x, y, z Punkt 1 und 2 werden gemessenPunkt 3 wird angefahren - und dann plötzlich abbruch. Send:16:15:42.299: N19 G32Send:16:15:42.299: N20 M114Recv:16:15:42.312: X:499.00 Y:295…
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I did the conversion on radds / Due + Radds extension+ motorized bed leveling, z-Probe. Still questions?
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klaro. da musst du dir schon bessere Tipps ausdenken..
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update: hab jetzt Testweise auf Software SPI umgestellt. Einzige Änderung: Motoren sind lauter ohne mehr Power zu haben. Rüste ich wieder um. //X-Motor//STEPPER_SIMPLE(XMotor, IOX1Step, IOX1Dir, IOX1Enable, endstopNone, endstopNone)//STEPPER_TMC21…
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CFG 4 und CFG5 Brücken geschlossen.Und V-Ref maximiert. Im SPI-Modus konnte ich auf Max. 0,23V hochdrehen. (Standard-Mod geht ja bis ~1,5V) Achsen haben jetzt bisschen mehr Power, aber dolle ist das nicht. Versuche jetzt mal ein Druck ohne viel Hoff…
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Recv:19:12:53.112: Motor 0: XRecv:19:12:53.112: Status: No connectionRecv:19:12:53.116: Motor 1: YRecv:19:12:53.116: Status: No power --> denke das liegt daran, dass im Moment des M122 der Motor steht..weil sie fahren ja, nur ohne Power. habe di…
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so, hab das mal ausprobiert:STEPPER_TMC2130_HW_SPI(YMotor, IOY1Step, IOY1Dir, IOY1Enable, 6, 0.11, 1, 64, 900, true, 0, -128, 12500000, endstopNone, endstopNone) und #ifndef SDSUPPORT // Some boards have sd support on board. These define the value…
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Ich hab mich an die Pins vom SD-Anschluss angepinnt. Nach meinem Verständnis liefert der DUE nur einen SPI-Bus? und beim Raddsbreak out Board ist der mit den SD-Karten Anschluss verbunden. eproom-Auszug am Beispiel X-Achse.x axis print und tracel…
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So,Umstellung auf Dev 2 fertig. Problem:die x und y Achse hat keine kraft. mit TMC2130 Settings mit HW_SPI.Bewegungen sind quasi ohne Drehmoment.in config.h #define STEPPER_FREQUENCY 100000 // Maximum stepper frequency.#define PREPARE_FREQUENC…
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Top: LC_WAIT_BED_REMOVE 0 geändert - läuft jetzt. Vielen Dank! Ansonsten eine Merkwürdigkeit von 1.05 --> 2für x und y Motoren musste ich die stepps/mm anpassen.Extruder und z blieben gleich. Lässt sich das erklären? (hatte leider auch mit den…