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  • well the 50% is from my experience ,most people say max layer height is 75% of nozzle diameter. but as there are tons of settings and different printer setups it´s hard to say . you can also try to reduce and increase print speed to get a direction …
  • in print settings ->advanced -> infill/perimeters overlap you can increase, nevertheless i guess you h ave a bowden setup  and problems come from retract setting.more info needed to help regarding material , print temperature . reducing layer …
  • ist eigentlich ganz einfach : solange der Drucker läuft besteht die Verbindung , also kann er den M81 emfangen. wenn der Drucker aus ist , gibts keine Verbindung also kann der Drucker nichts empfangen und der Server tut nichts solange er die Verbind…
  • normal nicht, musst halt nur schauen dass der stepdown genug strom liefert. hab in meiner fräse so eine konfiguration mit nem pi am laufen mit nem 5A step down.(der pi ist ja bekannt für seine Zickigkeit was die Stromversorgung angeht)
  • und wieso nicht einfach den minus vom odroid netzteil auf erde?Buck bzw step down geht natürlich auch baer sowas wie "beste" Lösung hängt immer vom Gesamtsystem ab , das ich ja nicht kenne.Ich hab z.B. die ganze Elektronik in nem Alten PC-Gehäuse , …
  • Das ganze bezieht sich im Endeffekt auf das Massepotential , das hier beschrieben wird.Wenn dein PC und dein Duet vernünftig geerdet sind gibts kein Problem.Was die auch beschreiben ist sowohl Drucker als auch PC von der gleichen Steckdosenleiste au…
  • What tool did you use to format the SD card?sometimes ther eis trouble using the windows format function (had that on win10) using the original sd format tool : https://www.sdcard.org/downloads/formatter/ should solve the problem
  • so you mean to swap extruder1 and 2 ?so extruder 1 shall be extruder 2 and extruder2 shall be extruder 1?
  • Du hast die z-home position anscheinend auf 0 eingestellt statt auf die max.z-höhe. (unter allgemein zu finden)
  • guess you opened folder Repetier-Firmware-dev2\src\Repetier\src  then i also get the errors. if you open folder Repetier it should work.
  • ist dänisch ;-) Ich kann den Mauszeiger auf dem Repeater-Server nicht sehen, wenn ich die Menüs auf dem Server verwende. Aber die Maus scheint trotzdem aktiv zu sein. Wenn ich die richtige Maus finde, kann ich das Menü ändern. In anderen Programme…
  • repetier firmware has no sample files included, so i guess they are still the old ones
  • see : https://www.thingiverse.com/thing:1350426
  • see  here:https://forum.repetier.com/discussion/comment/33779/#Comment_33779
  • schau am besten mal mit dem eeprom editor ob du den wert irgendwo findest , interessant wäre wo er ist.
  • https://m.heise.de/make/artikel/Pollin-Touchdisplay-fuer-den-Pi-konfigurieren-2197895.html?seite=all das war mir dann etwas zu hoch , für mich war die Lösung mit nem anderen touch controller einfacher
  • Das Problem mit diesem Display hatte ich auch , sieht so aus als würde der Touch controller nicht mehr vom betriebssystem unterstützt.(da gibts auch info bei google) Liegt aber nicht am Repetier Server sondern tritt auch bei aktuellem Raspbian auf.d…
  • "Solange also alles flüssig läuft kein Problem, aber wenn mal ein Schock w.g. Rempler gegen Plastik oder so passiert fallt das Drehmoment auf und sobald ich mehr als 2 Vollschritte verliere bekomme ich einen Versatz. Hab ich das so halbwegs r…
  • #define INVERT_X_DIR -1 think value is 0 or to revert use value 1 for kinematics there are 2 possibilities : 2 = z axis + xy H-gantry (x_motor = x+y, y_motor = y-x) 1 = z axis + xy H-gantry (x_motor = x+y, y_motor =…
  • @ziegelstein die 42BYGHW811 Wantai 2,5A  sind ne gute wahl , das sind die die ich hab (hatte mich mit den 2,4A vertan,das waren die 0,9°) ich hab das Rumba32 board und ein runtergedrehtes 36V/500W Netzteil.Die 24 V Schaltztetzteile kanst Du normale…
  • Nur mal ein paar generelle Dinge ,Die 0,9° Wantais sind in der Theorie ganz toll , haben aber deutlich weniger Dreh-und Haltemoment als die 1,8° Versionen.Mit Mikrostepping gilt generell je mehr Schritte, desto weniger Drehmoment und zwar drastisch.…
  • Hast du mal den eeprom mode geändert also 1 auf 2 oder 2 auf 1? nicht dass noch irgendwo was  altes drinsteht , grad wenn das radds schon unter v1 im einsatz war.Ich hatte da mal probleme.
  • hast du denn den jumper für spi auf den treibern gesetzt ? das macht mich stutzig : Recv:19:12:53.112: Motor 0: XRecv:19:12:53.112: Status: No connectionRecv:19:12:53.116: Motor 1: YRecv:19:12:53.116: Status: No power
  • da ich die tmc2130 nicht habe kann ich nur über die dokumentation gehen. STEPPER_TMC2130_HW_SPI(YMotor, IOY1Step, IOY1Dir, IOY1Enable, 6, 0.11, 1, 64, 900, false, 100, 8, 12500000, endstopNone, endstopNone) Versuch doch mal STEPPER_TMC2130_HW_SPI(YM…
  • was hast du denn im eeprom stehen? " Warum wäre das sinnvoll wenn das Boardlayout schon welche mitbringt? (Radds-Board + Arduino Due)" gibt ja andere Spi baugruppen (z.b. sd-karte , display) und verschiedene spi-modi die sich zum teil in die wolle k…
  • was gibt denn die konsole aus ?hast du ein log dazu?
  • V2 ist wie Du schon gemerkt hast komplett anders Ich hab bei den DRV8825 / TMC5160  die alle enable auf low brauchen IO_OUTPUT_INVERTED(IOX1Enable, ORIG_X_ENABLE_PIN) das inverted bedeutet hier enable = 0 also einfach umdrehen und dann müsste es auc…
  • wenn das verfahren der achsen nicht tut versuch mal IO_OUTPUT(IOX1Enable, ORIG_X_ENABLE_PIN)     -> IO_OUTPUT_INVERTED(IOX1Enable, ORIG_X_ENABLE_PIN) ich weiss nicht welche treiber du nutzt , manche brauchen enable auf 0 , andere auf 1
  • Die Firmware von der Du schreibst ist nicht die originale Repetier, sondern eine überarbeitete (experimentelle) von Absolute catalyst , daher auch der Humidity Sensor ,den gibts offiziell (noch) nicht. Wenn Du also mit Vorlagen aus "forks" arbeitest…
  • vielleicht ilft das schon mal weiter: https://docfirmwarev2.repetier.com/